切换到宽版
  • 45885阅读
  • 118回复

[讨论]你们厂PCB板过波峰焊后的不良率重视吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mflai163
在线等级:1
在线时长:27小时
升级剩余时间:23小时
级别:新手实习

金币
99
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2007-01-17
只看该作者 45楼 发表于: 2009-04-08
我们目前生产服务器,波峰焊的良率才70%,目标是97%
设计上问题存在很大,主要是PTH元件脚露出长度和PCB厚度有问题 (标准件配合加厚的PCB),此外PTH设计方向和过炉方向上也存在问题,导致短路和多锡的品质问题比重较大。

现在更严重的问题又来了: 可能是PCB的铜箔厚度或OSP处理有问题,很多DIMM槽和ESATA等位置过炉出现大面积的上锡不良, 或锡洞,有些位置干脆一点锡都没有。

哪位高手帮忙提供帮助? 谢谢
离线yangrenhua
在线等级:1
在线时长:35小时
升级剩余时间:15小时
级别:新手上路

金币
8
威望
1
贡献
1
好评
0
注册
2008-06-12
只看该作者 46楼 发表于: 2009-06-22
后面就是补焊的,良率被掩盖了
离线富士机
在线等级:2
在线时长:68小时
升级剩余时间:22小时在线等级:2
在线时长:68小时
升级剩余时间:22小时
级别:初级会员

金币
166
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-06-21
只看该作者 47楼 发表于: 2009-06-22
我同意一楼的看法,我们厂现在就是和一楼的说法一样。
离线木土水
级别:新手实习
金币
12
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2007-11-07
只看该作者 48楼 发表于: 2009-06-22
我们公司也是很重视,但老板只要结果.所以各个部门都一昧地推责任,一有事情就是大喊大叫,整天跟菜市场一样,烦啊///
离线今生无悔
在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时在线等级:14
在线时长:1213小时
升级剩余时间:137小时
级别:高级会员

金币
7880
威望
25
贡献
17
好评
20
注册
2006-02-27
只看该作者 49楼 发表于: 2009-06-24
很多公司都是想重视,但又不知道怎么重视?想把这段产品制程出现的问题管好,但又不知道怎么去管?都不知道从那下手.经常出现踢皮球,打太极式的工作方式..如再有这样的问题.你给你老板说.帮他挖个专家来.只要老板出的起工资待遇.象刘老师这样的焊接工艺专家,我就不信.不能解决你们所说的问题.让他给你们公司培训培训我想也是值得的.你们说是吧.
离线梁子辉
在线等级:1
在线时长:24小时
升级剩余时间:26小时
级别:新手实习

金币
27
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-05-24
只看该作者 50楼 发表于: 2009-07-03
我司很重视炉后品质,因为我司加工行业,而且做的一些产品是不经过测试,通过PQC检验OK,FQC抽检合格后,就直接出货啦,在生产工序中也没有什么好的工装,只能人工作业检查,所以老大决定把这个重担就放在波峰焊炉后品质上,其实总体说来也是啊,干这行就应该竞心竞责,但是有很多问题因为设计问题及炉子缺陷无法解决,导致老大们也无能为力,轮到自己只能尽量去想一些办法。有的时候过的太烂,导致后焊修补线抱怨连连,让人受不了。最后老大把所有人招集起来开批斗会。各位还有什么好的招数共享一下。
在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时在线等级:31
在线时长:5540小时
升级剩余时间:60小时
级别:Mod

金币
3985
威望
74
贡献
52
好评
27
注册
2004-10-15
只看该作者 51楼 发表于: 2009-07-11
其实这个话题很值得我们深思,品质是一个企业的命脉
大家可以讨论下通过什么措施去提高波峰焊焊后品质
离线309763842
级别:新手实习
金币
42
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-06-14
只看该作者 52楼 发表于: 2009-07-14
很重视,但碰上很多不良问题,找不到很好的办法来解决问题,这是个头痛的问题,
离线xiaoxiong32
级别:新手实习
金币
6
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-07-01
只看该作者 53楼 发表于: 2009-07-14
今生无悔倡议的这个话题很吸引人。每个公司的老总都会重视自己的产品质量,只是老板不懂啊,只能听下面人的。下面给你搞些假数据,老板怎么知道,最终吃亏的还是公司。以上大家的意见都看过,确实这里面有一些是真正做技术的,希望能得到大家的帮助。我们公司只有一台波峰炉,一台回流炉,一台贴片机,但是几乎每天出问题,现在主要是设备出问题,苦于没有好的设备工程师。刚才今生无悔说请刘老师给培训,不知道怎么一个培训法,他人在哪里,是到工厂来培训吗?费用多少?最好有一些详细的信息,我们现在急需要技术培训,或者是聘请专业些的设备工程师。谢谢大家的支持
离线hughwu
在线等级:1
在线时长:41小时
升级剩余时间:9小时
级别:初级会员

金币
144
威望
1
贡献
0
好评
差那么一点
注册
2007-07-13
只看该作者 54楼 发表于: 2009-07-14
很重视,每个小时只能有2-3块板不良就要写改善行动,并且每天都有开会讨论TY.
离线wurongjing
级别:初级会员

金币
93
威望
2
贡献
2
好评
2
注册
2007-07-15
只看该作者 55楼 发表于: 2009-10-10
深有同感,这个波峰焊的不良不好弄,以前我在那家公司(日资厂)就做的很好,能做到2000PPM左右,可惜我那时没机会搞波峰焊,最近才开始搞,现在这公司根本不记不良,不良多看起来多的时候操作员自己调(没技术员),更不用说什么锡渣率,测比重啦,测炉温啦,我们做的主板主要是我们自己的产品(液晶电视主板),主要不良就是连焊:单面得大概有3-5个点,双面的:3-8个不等,也不知道这算多还是算少
  但是我观察半个月来,我觉得还是应该从标准化做起,当然也包括设计质量,就算是给别人加工其实也可以给客户提出来的,有时改PCB不是想象的那么难
离线jacl128
级别:新手上路

金币
2
威望
1
贡献
0
好评
0
注册
2009-06-03
只看该作者 56楼 发表于: 2009-10-11
大家的说法都各有优点,这确实是个大的问题,但是很多厂里是这样的 ,老板看到不良多也发愁,但是一方面他们认为波峰焊这一块的技术含量太低,没有重视这一块的技术人员,另一方面很多老板确实也不太懂这一块的工艺,也不知道从哪里下手可以解决,再加上现在的经济不好,他只会一昧的COST DOWN,焊接辅料也是尽可能使用便宜的,所以导致很多问题和不良的产生,唉,问题严重啊
离线news
在线等级:1
在线时长:40小时
升级剩余时间:10小时
级别:初级会员

金币
272
威望
2
贡献
0
好评
0
注册
2005-02-25
只看该作者 57楼 发表于: 2009-10-15
波峰焊的主要不良如连锡、少锡和锡珠是绝不允许的,公司一直在做这方面的持续改善。
尽量减少维修,因为touch up工站反而会产生更多的不良,得不偿失啊~~
离线曹用信
在线等级:13
在线时长:1070小时
升级剩余时间:120小时在线等级:13
在线时长:1070小时
升级剩余时间:120小时在线等级:13
在线时长:1070小时
升级剩余时间:120小时在线等级:13
在线时长:1070小时
升级剩余时间:120小时
级别:VIP

金币
4689
威望
39
贡献
35
好评
57
注册
2005-12-28
只看该作者 58楼 发表于: 2009-10-15
之前曾經寫了一些"東西"但是"太多了"又沒傳上去
今天想想還是寫一點"或許能提供一些參考"
我之前幫"某公司"做過的一個"Case"
產品是桌上型電腦顯示器(Monitor), 是CRT的
體積大, pcb 也大, 單面板上面約有800-900
個焊點, 過波峰焊後"未經修補"直接統計,
最高約12000ppm, 最低約4000 ppm, 一般
約保持6000ppm, 主要缺點就是"錫橋, 空焊等)
這間公司的總經理給了我一個當時大家幾乎
都認為"不可能的任務" 選定這個機種 -- 目標
300ppm以下, 後續執行整個的過程中, 動員到
"總經理下令" 因為一些單位不願配合(包括r/d),
也包括動用到採購單位(因為廠商不配合, 我們
就要求採購"切單"), 甚致包括這家公司的"內部人員",
因為許多"相關人員"都等著看我這個"外來和尚"
的笑話, 整個改善過程只能說"困難重重", 不過最終
我們還是做到了, 錫橋問題完全不發生, 其它問題在
300ppm 以下, 整個過程中, 我們也因此讓r/d有了
更新的觀念也建立整體運作的機制, 甚致廠商(尤其
是PCB廠)也因此提升了設計, 製程...能力而使產品
品質更穩定, 也讓廠商找出來他們長久以來在管理上
及相關技術上的缺失, 這個"Case"最後是"多贏"
的結局, 最後本來這家公司的總經理還希望"再"做到
"50"ppm, 但是由於包括廠商的設備/製程能力已經
到達極限, 及其它一些因素就沒有繼續
  舉這個例子是要說明許多的改善, 不是能不
能做, 而是要看能不能下決心, 整個"團隊"是否
能動起來, 大家一起"參與"就能達到事半功倍
  的效果, 有時候就算不成功, 但是能有效整合
各單位, 建立共識, 長久而言對公司還是有利
1条评分
panda-liu 威望 +1 - 2009-10-15
离线kent-sz
在线等级:2
在线时长:66小时
升级剩余时间:24小时在线等级:2
在线时长:66小时
升级剩余时间:24小时
级别:一般会员

金币
287
威望
2
贡献
6
好评
3
注册
2006-08-07
只看该作者 59楼 发表于: 2009-10-16
我們公司的現狀大部分的底板可以達到1000PPM以內,波峰爐后的PPM大於3000的我們規定生產線要停產處理!除非得到技術部門經理的同意才可生產